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一、項目背景
現(xiàn)有塑膠清洗廢水處理系統(tǒng)設(shè)計處理能力為2000t/d,實際運行負(fù)荷約 550t/d,計劃按 600t/d 進行優(yōu)化改造。原工藝為:格柵 → 物化沉淀 → 氣浮 → 水解酸化 → CASS → 消毒排放
由于生產(chǎn)廢水水質(zhì)波動大(COD、鹽分變化明顯),且含有較多細(xì)微塑料渣及懸浮物,現(xiàn)有工藝運行穩(wěn)定性不足,出水水質(zhì)存在超標(biāo)風(fēng)險。為提高處理效率與穩(wěn)定性,特制定以下改造方案。
二、存在問題分析
1.進水懸浮物含量高:細(xì)微塑料渣、纖維等易堵塞后續(xù)設(shè)備。
2.物化沉淀系統(tǒng)控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致絮凝效果波動。
3.水解酸化效率偏低:攪拌與推流不足,溶解氧控制不佳,影響后續(xù)生化處理。
4.生化工藝適應(yīng)性不足,CASS工藝對水質(zhì)水量波動的抗沖擊能力有限。
5.缺少獨立二沉池,泥水分離效果不佳,影響出水水質(zhì)。
三、改造目標(biāo)
1.提高對進水水質(zhì)、水量波動的適應(yīng)能力;
2.穩(wěn)定去除COD、SS、油類及部分鹽分;
3.降低運行成本,提升自動化控制水平。
四、改造方案與工藝優(yōu)化
1. 預(yù)處理系統(tǒng)優(yōu)化:在格柵后增設(shè)1mm 細(xì)網(wǎng)滾篩,有效攔截細(xì)微塑料顆粒和懸浮物,降低后續(xù)處理負(fù)荷。
2. 物化沉淀系統(tǒng)升級:更換高效絮凝劑投加裝置;改進自動加藥控制系統(tǒng)。
3. 水解酸化系統(tǒng)改進:完善推流與攪拌裝置,提高泥水混合效果;封閉池體,減少異味與溫度波動;優(yōu)化進出水方式,延長厭氧停留時間,控制溶解氧<0.5mg/L。
4. 生化工藝調(diào)整:將水解酸化 - CASS工藝改為 AAO(厭氧 - 缺氧 - 好氧)或 AOAO(厭氧 - 缺氧 - 好氧 - 缺氧)工藝,提高脫氮除磷效果與抗沖擊能力。
5. 新增二沉池:獨立設(shè)置二沉池,提高泥水分離效果。
6. 消毒系統(tǒng)完善:保留現(xiàn)有消毒設(shè)施,優(yōu)化投加點與接觸時間,確保達標(biāo)排放。
五、改造后工藝流程
格柵→ 滾篩 → 物化沉淀 → 氣浮 → AAO/AOAO → 二沉池 → 消毒排放
六、預(yù)期處理效果
COD 去除率:≥ 85%
SS 去除率:≥ 90%
油類去除率:≥ 90%

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